本期文章,來和大家聊一聊關于含鎂包芯線的應用技術問題,感興趣的可以一起進入下面的文章了解一下:
1、包芯線中鎂的用量。鋼水用鎂粉脫硫,實踐證明,鎂是一種很好的脫硫劑,脫硫率高達64.5%。隨著鎂單耗量的增加,脫硫率呈下降趨勢,這是因為隨著鎂粉添加量的增加,鋼水飛濺較大,鎂回收率明顯下降。
2、脫硫脫氧。含鎂包芯線用于處理鋼液,根據(jù)喂線脫硫的要求,控制鋼中的氧含量是有效脫硫的基本要求。
3、喂線深度。為了較大限度地提高合金的利用率并保護包裝底部,應充分控制裝載深度。
4、不同規(guī)格包芯線的喂線速度。確定合適的喂線速度參數(shù)非常重要。喂線速度過快,插入鋼包深部的芯線反應過強,導致鋼水飛濺;轉(zhuǎn)速低時,包芯線易在鋼包鋼水表面燃燒,影響冶金效果。
5、吹氬并喂線。一般認為,在喂線的同時用底部氣泡攪拌氬氣可以促進鋼水的流動,為脫硫創(chuàng)造良好的動力學條件,但在實踐中,多次加熱操作的結果與上述觀點相反。加熱鋼水液位波動較大,影響生產(chǎn)運行,脫硫效果不理想。
6、脫硫率和溫度下降。生產(chǎn)結果表明,該工藝可使轉(zhuǎn)爐出鋼前的硫含量w[S]從0.035%左右降低到0.020%以下。脫硫率有高有低,脫硫率低主要是由于出鋼過程中渣量大,轉(zhuǎn)爐終渣大量引入,導致鋼包頂渣w含量(FeO)和鋼水中w[O]含量高,降低了脫硫效果。
7、社會效益及應用前景。從脫硫熱力學分析可知,爐前鐵水預脫硫比鋼水脫硫更經(jīng)濟實用,但鐵水進料管線脫硫后需要除渣。相關設備為無疑是中小型轉(zhuǎn)爐廠的負擔,從長遠來看并不符合我國限制中小型轉(zhuǎn)爐發(fā)展的政策。
以上本期講述的關于包芯線方面的知識要點,能夠帶給大家更全面的相關知識,能讓大家更了解這種產(chǎn)品。