本期文章,來(lái)和大家聊一聊關(guān)于含鎂包芯線(xiàn)的應用技術(shù)問(wèn)題,感興趣的可以一起進(jìn)入下面的文章了解一下:
1、包芯線(xiàn)中鎂的用量。鋼水用鎂粉脫硫,實(shí)踐證明,鎂是一種很好的脫硫劑,脫硫率高達64.5%。隨著(zhù)鎂單耗量的增加,脫硫率呈下降趨勢,這是因為隨著(zhù)鎂粉添加量的增加,鋼水飛濺較大,鎂回收率明顯下降。
2、脫硫脫氧。含鎂包芯線(xiàn)用于處理鋼液,根據喂線(xiàn)脫硫的要求,控制鋼中的氧含量是有效脫硫的基本要求。
3、喂線(xiàn)深度。為了較大限度地提高合金的利用率并保護包裝底部,應充分控制裝載深度。
4、不同規格包芯線(xiàn)的喂線(xiàn)速度。確定合適的喂線(xiàn)速度參數非常重要。喂線(xiàn)速度過(guò)快,插入鋼包深部的芯線(xiàn)反應過(guò)強,導致鋼水飛濺;轉速低時(shí),包芯線(xiàn)易在鋼包鋼水表面燃燒,影響冶金效果。
5、吹氬并喂線(xiàn)。一般認為,在喂線(xiàn)的同時(shí)用底部氣泡攪拌氬氣可以促進(jìn)鋼水的流動(dòng),為脫硫創(chuàng )造良好的動(dòng)力學(xué)條件,但在實(shí)踐中,多次加熱操作的結果與上述觀(guān)點(diǎn)相反。加熱鋼水液位波動(dòng)較大,影響生產(chǎn)運行,脫硫效果不理想。
6、脫硫率和溫度下降。生產(chǎn)結果表明,該工藝可使轉爐出鋼前的硫含量w[S]從0.035%左右降低到0.020%以下。脫硫率有高有低,脫硫率低主要是由于出鋼過(guò)程中渣量大,轉爐終渣大量引入,導致鋼包頂渣w含量(FeO)和鋼水中w[O]含量高,降低了脫硫效果。
7、社會(huì )效益及應用前景。從脫硫熱力學(xué)分析可知,爐前鐵水預脫硫比鋼水脫硫更經(jīng)濟實(shí)用,但鐵水進(jìn)料管線(xiàn)脫硫后需要除渣。相關(guān)設備為無(wú)疑是中小型轉爐廠(chǎng)的負擔,從長(cháng)遠來(lái)看并不符合我國限制中小型轉爐發(fā)展的政策。
以上本期講述的關(guān)于包芯線(xiàn)方面的知識要點(diǎn),能夠帶給大家更全面的相關(guān)知識,能讓大家更了解這種產(chǎn)品。